届出者住所 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号 | |
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届出者氏名 | 日東化工株式会社 取締役社長 荒川 良平 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;ゴム製品製造業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
平成 22 年度〜平成 26 年度 |
基準年度 | 平成 21 年度 (基準排出量の合計量は平成 19 年度から平成 21 年度の平均値として算出) |
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実排出係数ベース | 調整後排出係数ベース | |
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基準排出量の合計量 | 12,600 tCO2 | 12,100 tCO2 |
計画初年度の排出量の合計量 | 10,900 tCO2 | 10,300 tCO2 |
計画2年度目の排出量の合計量 | 10,600 tCO2 | 10,000 tCO2 |
計画3年度目の排出量の合計量 | 9,860 tCO2 | 8,860 tCO2 |
計画4年度目の排出量の合計量 | 9,990 tCO2 | 8,960 tCO2 |
計画5年度目の排出量の合計量 | 9,460 tCO2 | 8,490 tCO2 |
目標とした最終年度の排出量の合計量 | 12,222 tCO2 | 11,737 tCO2 |
削減率 | 24.92 % | 29.83 % |
実排出係数ベース | 調整後排出係数ベース | |
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基準年度の排出量原単位 | 10.4 tCO2/千万円 | 9.99 tCO2/千万円 |
計画初年度の排出量原単位 | 11.2 tCO2/千万円 | 10.6 tCO2/千万円 |
計画2年度目の排出量原単位 | 10.8 tCO2/千万円 | 10.2 tCO2/千万円 |
計画3年度目の排出量原単位 | 10.3 tCO2/千万円 | 9.2 tCO2/千万円 |
計画4年度目の排出量原単位 | 9.3 tCO2/千万円 | 8.3 tCO2/千万円 |
計画5年度目の排出量原単位 | 9.3 tCO2/千万円 | 8.3 tCO2/千万円 |
目標とした最終年度の排出量原単位 | 10.09 tCO2/千万円 | 9.69 tCO2/千万円 |
削減率 | 10.58 % | 16.92 % |
原単位の指標の種類 | 売上高 |
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○弊社では、省エネ法に基づき判断基準の管理標準を定める事によりエネルギーの使用に関する措置を講じ、工場設 備の運転状況の効率化や計画的な機器の更新を進め、省エネ法で要求されている年1%のエネルギーの使用に 係る原単位改善を図っている。 ○基準年度の排出量は、平成20年度の世界的な金融・経済危機に伴う景気の低迷等により21年度に於いても自動 車関連の低迷が続き、平成21年度を基準年度とする事が著しく不合理である為、基準年度の排出量を平成19〜 21年度の3年間平均とした。 ○平成26年度に於いて自動車関連の景気回復などあるものの、全般的に消費税増税後に伴う需要減退の長期化の 影響を受け、主力製品のゴムコンパウンド、及び樹脂コンパウンドは大幅に減産したが、エネルギー使用量は、計画 書で予定した種々の対策がほぼ順調に進み、5年間で約21%の省エネが進んだ。これに伴い、実質排出係数で見た 場合、二酸化炭素排出量も、24.92%(3,140トン)減少し、計画の目標を達成できた。 又、排出量原単位も減少し、計画の目標を達成した。 |
計画 | 実施の結果 |
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○推進体制の整備(3101) 温室効果ガス削減に関する情報・実績・評価結果 等を周知徹底させる。 ○エネルギー使用量の管理対策(3105) 製造設備のエネルギー使用量を計測・記録する事 で運転状況を把握すると共に生産条件を最適化し 、運転効率を向上させる。 ○ボイラー対策(3303) ボイラー供給水の水質を改善する事で、濃縮ブロ ー、全ブロー回数を削減し、燃料及び電力の節減 を図る。 ○空気調和設備対策(3306) 空調機を省エネルギー形の空調機に更新すると共 にダクトの保温強化やゾーニングの変更を行う。 ○変圧器対策(3701) 老朽化した変圧器を従来のJIS標準品からトップ ランナー変圧器に更新する。 ○照明設備対策(3809) 蛍光灯を磁気安定器形からHfに変更、高天井 照明の水銀灯を高輝度放電等に交換、照明レイ アウト見直しによる器具の台数を削減する。 |
○推進体制の整備(3101) 環境ISOの内部コミュニケーション、又は朝礼 時に説明実施するが、工場全体では周知不足 ○エネルギー使用量の管理対策(3105) 省エネ法の判断基準に基づき管理標準を設定し、 計測・記録する事でエネルギーの使用の合理化 に努める。 ○ボイラー対策(3303) 平成22年8月に純水(RO膜)装置を更新し、 水質改善により、ブロー量を20%から5%に 減らし、燃料及び電力量を削減した。 ○空気調和設備対策(3306) 平成22年11月に試験室の老朽化した空調機 をインバータータイプに更新した。 ○変圧器対策(3701) 平成22年8、12月に老朽化した変圧器をトップ ランナー変圧器に更新 電灯3台、動力15台 約380千kWh/年削減 ○照明設備対策(3809) 平成22年8月〜23年12月迄に磁気安定器形 からHfに約240台交換、レイアウト変更による 撤去約40台 約50千kWh/年削減 平成24年8月に高天井水銀灯46台をLEDに 変更 約85千kWh/年削減 *計画外実施対策 ○主要設備等の保全管理対策(3103) 各部署毎に設備管理手順を設けて管理実施 ○冷凍機対策(3305) 各部署毎に設備管理手順を設けて管理実施する よう見直し中 ○配管の管理対策(3601) 日常点検に於ける異常部位の早期補修の実施 ○電力負荷の管理対策(3703) 電力抑制緊急調整の運用体系フローを作成し、中 央監視室にて電力デマンドの監視を行っている。 ○ポンプ対策(3803) 純水、井水、工業用水の貯水量に応じてポンプモー タの台数及びインバーターによる速度制御を行った。 ○コンプレッサー対策(3805) 省エネ法の判断基準に基づき管理標準を設定し、 計測・記録する事でエネルギーの使用の合理化 に努めた。 ○電動機対策(3806) 平成26年8月に井水送水及び純水送水ポンプ モータをトップランナーモータに更新 ○事務用機器対策(3810) 省エネ法の判断基準に基づき管理標準を設定し、 事務機器を効率的に運用する事でエネルギーの 使用の合理化に努めた。 ○当初の計画では予定していなかったが、平成24 年8月にインバータータイプのコンプレッサーに 1台更新、26年8月に高効率タイプのコンプレ ッサーに3台更新を実施した。 |
計画 | 実施の結果 |
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計画 | 実施の結果 |
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○環境教育の実施 電気安全月間(8月)に電気取扱い社内教育を従業員対象に実施する。 安全面だけでなく工場に於ける省エネルギーの取組み状況や他社に於ける省エネ事例を紹介し、省エネルギーに対する意識の向上を図る。 |
○環境教育の実施 H22年度 8月(1回) H23年度 8月(1回) H24年度 8月(1回) H25年度 8月、1月(2回) H26年度 8月、1月(2回) |
計画 | 実施の結果 |
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指定の区分 | 工場等の名称 | 所在地 | 産業分類 | 事業内容 |
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第1種 | 本社工場 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮6-1-3 | 1933 | 工業用ゴム製品製造業 |