結果報告書

事業者の名称等

届出者住所 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号  小田急第一生命ビルディング4階
届出者氏名 株式会社コベルコ マテリアル銅管  代表取締役社長 大城 英夫
主たる業種 製造業  |  中分類;非鉄金属製造業
特定大規模事業者の区分年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者
連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者
対象自動車を100台以上使用する事業者

このページの先頭へもどる

計画期間

平成 22 年度〜平成 24 年度

このページの先頭へもどる

エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減の目標等
《年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者》

基準年度平成 21 年度

排出量の状況

実排出係数ベース調整後排出係数ベース
基準排出量の合計量 32,500 tCO2 28,000 tCO2
計画初年度の排出量の合計量 35,900 tCO2 31,000 tCO2
計画2年度目の排出量の合計量 36,000 tCO2 31,100 tCO2
計画3年度目の排出量の合計量 35,700 tCO2 30,800 tCO2
目標とした最終年度の排出量の合計量 31,400 tCO2 27,000 tCO2
削減率 -9.85 % -10.00 %

排出量原単位の状況

実排出係数ベース調整後排出係数ベース
基準年度の排出量原単位 0.743 tCO2/ton 0.64 tCO2/ton
計画初年度の排出量原単位 0.671 tCO2/ton 0.579 tCO2/ton
計画2年度目の排出量原単位 0.641 tCO2/ton 0.554 tCO2/ton
計画3年度目の排出量原単位 0.636 tCO2/ton 0.549 tCO2/ton
目標とした最終年度の排出量原単位 0.718 tCO2/ton 0.617 tCO2/ton
削減率 14.40 % 14.22 %
原単位の指標の種類 生産量

排出の状況に関する説明

(1) 生産量が基準年度に比べ平成24年度では28%増加した。
    その結果二酸化炭素排出量は9.85%増加した。
(2) 但し下記省エネ改善活動を3年間で行った結果、排出原単位は14.40%と
    大幅に改善されている。
      平成22〜24年度実施省エネ改善
        @油圧ユニットポンプ容量適正化
        A還元ガス焚き量の適正化
        B投光器のLED化
        Cシャフト炉樋断熱材の断熱効率アップ
        D油圧ユニット可変吐出化(4、7、10仕上ブル)
        E2焼鈍炉チラー高効率化
        Fスクラッププレス油圧ユニットポンプ容量適正化
        GVベルトの省エネVベルト採用
        Hエアー洩れ防止活動
        I1焼鈍炉ラジアントチューブ高効率化
        J1、2焼鈍炉空炉時のRCファン低速運転化
        K工場天井明り取り更新による天井灯消灯の実施
        LGO!GO!「省エネ!」をスローガンとした全員参加の省エネ活動の実施

このページの先頭へもどる

エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減の目標を達成するための措置の内容

工場等における措置

計画実施の結果
(1)燃料の燃焼管理対策(3201)
  焼鈍炉待期時の還元ガス焚き量の適正化
(2)加熱設備対策(3301)
  焼鈍炉 ラジアントチューブ用スパイラルコア導入
(3)排ガスの廃熱回収の管理対策(3401)
  ビレット加熱炉の雰囲気ガスの再利用を行い、
  押出プレス後面テーブル還元ガス発生装置を
  停止させる
(4)変圧器対策(3701)
  高効率トランスの導入
(5)ポンプ対策(3803)
  原料スクラッププレス油圧回路見直しによるポンプ容量
  低減及び可変吐出化
(6)ファン及びブロワー対策(3804)
  焼鈍炉ブロワーの回転数制御化
(7)コンプレッサーー対策(3805)
  工場コンプレッサーの回転数制御機器の導入
(8)照明設備対策(3809)
  投光器のLED照明への切り替
(1) 平成22年度に実施、当初の目標を達成できた。
(2) 平成23年度に実施、効果把握に時間を要した
   ため、2ライン実施予定であったが、1ラインのみ
   実施。
(3) 平成24年度に改造工事を行いトライしたが品質関係
   で不具合が発生、断念した。
(4) 予算の関係もあり、未実施。平成25年度に2台
   予算化済み。
(5) 平成23年度に実施、当初の目標を達成できた。
(6) 平成24年度に実施、当初の目標を達成できた。
(7) 更新計画を立てたが、投資金額に対する
   効果が薄く断念した。
(8) 平成22〜24年度で随時投光器のLED照明への
   切り替えをトータル約170灯で実施済み。

新エネルギー等の導入その他の具体的な措置

計画実施の結果
(1)高効率機種の導入も推進中で有り、
  投光器にLED照明(約60灯)の採用を
  開始した。
(2)また構内の自動販売機にはヒートポンプ式を
  設置するよう業者に働きかけを計画。
(1) 平成22〜24年度で約170灯の投光器を
   LED照明とした。
(2) 構内自動販売機設置業者に働きかけ
   ヒートポンプ式に設置台数の約4割を変更。

このページの先頭へもどる

地域の地球温暖化対策の推進への貢献

計画実施の結果
(1)第61回全国植樹際への参画
  @工場敷地内に、コブシとイロハモミジの苗木を各10本
   植樹。
  A会社として協力すべく、協賛金での支援及び植樹祭
    への参加を実施。
(2)「湘南地域ノーマイカー通勤デー」への参画活動期間内
  での自家用車通勤者への徒歩・自転車通勤或いは
  公共交通機関の利用呼びかけを実施。
  結果、従業員の約37%の協力を得ることが出来、
  自動車排気ガス抑制に貢献した。
(1)第61回全国植樹際への参画
  @工場敷地内に、コブシとイロハモミジの苗木を各10本
   植樹。
  A会社として協力すべく、協賛金での支援及び植樹祭
    への参加を実施。
(2)「湘南地域ノーマイカー通勤デー」への参画活動期間内
  での自家用車通勤者への徒歩・自転車通勤或いは
  公共交通機関の利用呼びかけを実施。
  結果、従業員の約37%の協力を得ることが出来、
  自動車排気ガス抑制に貢献した。

このページの先頭へもどる

温室効果ガスの排出の抑制に寄与する製品の開発その他の温室効果ガスの排出の抑制に関する取組

計画実施の結果
(1)弊社は銅管製造専業メーカーとしての役割を果すべく、
  高性能伝熱管の研究開発を行いユーザーに提供する
  ことでエアコンの省エネルギー化に大きく貢献している。
      CO2排出量削減効果:約530万トン/年
       (日本伸銅協会の試算方法に基づき算出)
(2)また同業他社に先んじて、高強度・高耐食の銅合金管
  を開発、エコキュートの普及に寄与している。
(1) エアコンは年々高性能化開発が進み、弊社は伝熱管の
  設計・製造を通じ、エアコンの高性能化、省エネルギー化に
  寄与してきました。
(2) 自然冷媒を使用したエコキュート向けに普及してきた
  薄肉高強度管も2009年のJIS規格化。
  2012年には高圧ガス保安法例示基準への登録も
  完了し、大型空調機分野への適用に向けた準備を
  進めてきました。
  今後、使用用途の拡大により、空調機器の省エネに加え
  原材料の使用量低減による、CO2削減に寄与させて
  いきます。

このページの先頭へもどる

エネルギー管理指定工場等の一覧

指定の区分工場等の名称所在地産業分類事業内容
第1種 秦野工場 神奈川県秦野市平沢65番地 2331 伸銅品製造業

このページの先頭へもどる