届出者住所 | 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 小田急第一生命ビルディング4階 | |
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届出者氏名 | 株式会社コベルコ マテリアル銅管 代表取締役社長 大城 英夫 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;非鉄金属製造業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
平成 22 年度〜平成 24 年度 |
基準年度 | 平成 21 年度 |
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実排出係数ベース | 調整後排出係数ベース | |
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基準排出量の合計量 | 32,500 tCO2 | 28,000 tCO2 |
計画初年度の排出量の合計量 | 35,900 tCO2 | 31,000 tCO2 |
計画2年度目の排出量の合計量 | 36,000 tCO2 | 31,100 tCO2 |
計画3年度目の排出量の合計量 | 35,700 tCO2 | 30,800 tCO2 |
目標とした最終年度の排出量の合計量 | 31,400 tCO2 | 27,000 tCO2 |
削減率 | -9.85 % | -10.00 % |
実排出係数ベース | 調整後排出係数ベース | |
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基準年度の排出量原単位 | 0.743 tCO2/ton | 0.64 tCO2/ton |
計画初年度の排出量原単位 | 0.671 tCO2/ton | 0.579 tCO2/ton |
計画2年度目の排出量原単位 | 0.641 tCO2/ton | 0.554 tCO2/ton |
計画3年度目の排出量原単位 | 0.636 tCO2/ton | 0.549 tCO2/ton |
目標とした最終年度の排出量原単位 | 0.718 tCO2/ton | 0.617 tCO2/ton |
削減率 | 14.40 % | 14.22 % |
原単位の指標の種類 | 生産量 |
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(1) 生産量が基準年度に比べ平成24年度では28%増加した。 その結果二酸化炭素排出量は9.85%増加した。 (2) 但し下記省エネ改善活動を3年間で行った結果、排出原単位は14.40%と 大幅に改善されている。 平成22〜24年度実施省エネ改善 @油圧ユニットポンプ容量適正化 A還元ガス焚き量の適正化 B投光器のLED化 Cシャフト炉樋断熱材の断熱効率アップ D油圧ユニット可変吐出化(4、7、10仕上ブル) E2焼鈍炉チラー高効率化 Fスクラッププレス油圧ユニットポンプ容量適正化 GVベルトの省エネVベルト採用 Hエアー洩れ防止活動 I1焼鈍炉ラジアントチューブ高効率化 J1、2焼鈍炉空炉時のRCファン低速運転化 K工場天井明り取り更新による天井灯消灯の実施 LGO!GO!「省エネ!」をスローガンとした全員参加の省エネ活動の実施 |
計画 | 実施の結果 |
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(1)燃料の燃焼管理対策(3201) 焼鈍炉待期時の還元ガス焚き量の適正化 (2)加熱設備対策(3301) 焼鈍炉 ラジアントチューブ用スパイラルコア導入 (3)排ガスの廃熱回収の管理対策(3401) ビレット加熱炉の雰囲気ガスの再利用を行い、 押出プレス後面テーブル還元ガス発生装置を 停止させる (4)変圧器対策(3701) 高効率トランスの導入 (5)ポンプ対策(3803) 原料スクラッププレス油圧回路見直しによるポンプ容量 低減及び可変吐出化 (6)ファン及びブロワー対策(3804) 焼鈍炉ブロワーの回転数制御化 (7)コンプレッサーー対策(3805) 工場コンプレッサーの回転数制御機器の導入 (8)照明設備対策(3809) 投光器のLED照明への切り替 |
(1) 平成22年度に実施、当初の目標を達成できた。 (2) 平成23年度に実施、効果把握に時間を要した ため、2ライン実施予定であったが、1ラインのみ 実施。 (3) 平成24年度に改造工事を行いトライしたが品質関係 で不具合が発生、断念した。 (4) 予算の関係もあり、未実施。平成25年度に2台 予算化済み。 (5) 平成23年度に実施、当初の目標を達成できた。 (6) 平成24年度に実施、当初の目標を達成できた。 (7) 更新計画を立てたが、投資金額に対する 効果が薄く断念した。 (8) 平成22〜24年度で随時投光器のLED照明への 切り替えをトータル約170灯で実施済み。 |
計画 | 実施の結果 |
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(1)高効率機種の導入も推進中で有り、 投光器にLED照明(約60灯)の採用を 開始した。 (2)また構内の自動販売機にはヒートポンプ式を 設置するよう業者に働きかけを計画。 |
(1) 平成22〜24年度で約170灯の投光器を LED照明とした。 (2) 構内自動販売機設置業者に働きかけ ヒートポンプ式に設置台数の約4割を変更。 |
計画 | 実施の結果 |
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(1)第61回全国植樹際への参画 @工場敷地内に、コブシとイロハモミジの苗木を各10本 植樹。 A会社として協力すべく、協賛金での支援及び植樹祭 への参加を実施。 (2)「湘南地域ノーマイカー通勤デー」への参画活動期間内 での自家用車通勤者への徒歩・自転車通勤或いは 公共交通機関の利用呼びかけを実施。 結果、従業員の約37%の協力を得ることが出来、 自動車排気ガス抑制に貢献した。 |
(1)第61回全国植樹際への参画 @工場敷地内に、コブシとイロハモミジの苗木を各10本 植樹。 A会社として協力すべく、協賛金での支援及び植樹祭 への参加を実施。 (2)「湘南地域ノーマイカー通勤デー」への参画活動期間内 での自家用車通勤者への徒歩・自転車通勤或いは 公共交通機関の利用呼びかけを実施。 結果、従業員の約37%の協力を得ることが出来、 自動車排気ガス抑制に貢献した。 |
計画 | 実施の結果 |
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(1)弊社は銅管製造専業メーカーとしての役割を果すべく、 高性能伝熱管の研究開発を行いユーザーに提供する ことでエアコンの省エネルギー化に大きく貢献している。 CO2排出量削減効果:約530万トン/年 (日本伸銅協会の試算方法に基づき算出) (2)また同業他社に先んじて、高強度・高耐食の銅合金管 を開発、エコキュートの普及に寄与している。 |
(1) エアコンは年々高性能化開発が進み、弊社は伝熱管の 設計・製造を通じ、エアコンの高性能化、省エネルギー化に 寄与してきました。 (2) 自然冷媒を使用したエコキュート向けに普及してきた 薄肉高強度管も2009年のJIS規格化。 2012年には高圧ガス保安法例示基準への登録も 完了し、大型空調機分野への適用に向けた準備を 進めてきました。 今後、使用用途の拡大により、空調機器の省エネに加え 原材料の使用量低減による、CO2削減に寄与させて いきます。 |
指定の区分 | 工場等の名称 | 所在地 | 産業分類 | 事業内容 |
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第1種 | 秦野工場 | 神奈川県秦野市平沢65番地 | 2331 | 伸銅品製造業 |