届出者住所 | 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号 小田急第一生命ビルディング4階 | |
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届出者氏名 | 株式会社コベルコ マテリアル銅管 代表取締役社長 角田 秀夫 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;非鉄金属製造業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
2016 年度~ 2020 年度 |
基準年度 | 2015 年度 |
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基礎排出係数ベース | 調整後排出係数ベース | |
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基準排出量の合計量 | 35,300 tCO2 | 34,900 tCO2 |
計画初年度の排出量の合計量 | 36,000 tCO2 | 35,500 tCO2 |
計画2年度目の排出量の合計量 | 37,900 tCO2 | 37,500 tCO2 |
計画3年度目の排出量の合計量 | 37,900 tCO2 | 37,500 tCO2 |
計画4年度目の排出量の合計量 | 37,500 tCO2 | 37,000 tCO2 |
計画5年度目の排出量の合計量 | 32,300 tCO2 | 31,900 tCO2 |
目標とした最終年度の排出量の合計量 | 33,500 tCO2 | 33,100 tCO2 |
削減率 | 8.50 % | 8.60 % |
基礎排出係数ベース | 調整後排出係数ベース | |
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基準年度の排出量原単位 | 0.648 tCO2/ton | 0.641 tCO2/ton |
計画初年度の排出量原単位 | 0.649 tCO2/ton | 0.640 tCO2/ton |
計画2年度目の排出量原単位 | 0.676 tCO2/ton | 0.668 tCO2/ton |
計画3年度目の排出量原単位 | 0.687 tCO2/ton | 0.680 tCO2/ton |
計画4年度目の排出量原単位 | 0.707 tCO2/ton | 0.698 tCO2/ton |
計画5年度目の排出量原単位 | 0.757 tCO2/ton | 0.747 tCO2/ton |
目標とした最終年度の排出量原単位 | 0.615 tCO2/ton | 0.608 tCO2/ton |
削減率 | -16.82 % | -16.54 % |
原単位の指標の種類 | 生産量 |
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(1)基準年度と比較して最終年度は生産量が22%と大幅に減少したことにより 二酸化炭素の排出量は8.5%削減となり、目標を達成した。 (2)しかし、排出原単位は16.82%と大幅に悪化し、目標に未達となった。 以下に対基準年度からの主な悪化要因について記載 ① 生産量の減少で固定エネルギー比率の増加により原単位が悪化した。 悪化影響:0.0412tCO2/t ② MB素管量(海外工場向けの素管製品)(エネルギー消費の少ない製品)割合減少による 原単位悪化 悪化影響:0.0100tCO2/t ③ シャフト炉主バーナー燃焼バランス悪化(未燃損失増加)による原単位悪化 悪化影響:0.0196tCO2/t ④ ラウンダー(連続加熱樋)燃焼バランス悪化(未燃損失増加)による原単位悪化 悪化影響:0.0041tCO2/t ⑤ 焼鈍炉主バーナー燃焼バランス悪化による原単位悪化 悪化影響:0.0091tCO2/t ⑥ BH(鋳塊加熱炉)生産性低下による原単位悪化 悪化影響:0.0039tCO2/t ⑦ No.2AF焼鈍炉RCファン(炉内循環ファン)過回転による原単位悪化 悪化影響:0.0025tCO2/t (3)改善については、計画書に記載した各種削減対策(設備の高効率化等)を実施し、0.0208tCO2/t改善。 また、当初計画には無かった取組み(シャフト炉空燃比調整)も実施し、0.0011tCO2/t改善している。 (最終年度の基準年度からの増と、上記の悪化影響の合計値との差は、生産量(処理量)変動及びそれによる操業時のロス(加熱炉の立ち上げ・保持熱量等)等に因る) |
計画 | 実施の結果 |
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(1) 推進体制の整備[3101] 省エネ教育の実施。また省エネQC活動への積極的 支援の実施。 (2) エネルギー使用量の管理対策[3105] 工程毎に管理指標を定め、日々管理する ことで省エネに繋げる。 (3) 燃料の燃焼管理対策[3201] 燃焼理論教育を生かした空燃比、燃焼管理 項目の設定を行う。 (4) 燃料の管理項目対策[3201] 変成炉のバーナー容量の最適化。 (5) 加熱設備対策[3301] ラジアントチューブ用スパイラルコアの導入。 (6) 空気調和設備対策[3306] 空調設備の定期点検周期、設定温度の 再見直しを実施する。 (7) 排ガスの廃熱回収の管理対策[3401] シャフト炉の廃熱回収装置前後の排ガス、燃焼エアー 温度を把握し、熱回収効率の維持を図る。 (8) 変圧器対策[3701] 高効率トランス導入。 (9) 電力負荷の管理対策[3703] 固定電力の解析を行い無駄電力を追究し 全体の電力負荷を抑制する。 (10) ポンプ対策[3803] ポンプの適正流量を把握し回転数制御化を 図る。また可変吐出タイプへの変更も推進し ていく。 (11) ファン及びブロワー対策[3804] ダンパ開度を調査し回転数制御化への可能性 を模索。また省エネファンベルトへの切り替えを 推進する。 (12) コンプレッサー対策[3805] エアーブローの改善(流量、圧力、ノズル、方法) を行いエアー使用量を削減する。 (13) 電動機対策[3806] IPMモーター等の高効率モーターへの切り替えを行う。 (14) 電気炉対策[3807] 材料挿入時に使用するトレイレス化を推進し、 材料の積載率をアップさせる。 (15) 照明設備対策[3809] 外灯のLED照明の導入。 (1)投光器のLED化はほぼ完了したため、天井灯の LED化に向けた調査・予算化を検討していく。 (2)また外灯については、順次LED化への切り替え を行っていく。 | (1) 推進体制の整備[3101] 燃焼設備を担当しているスタッフに空燃比調整 についての座学を行い、その後実際に空燃 比調整を実施した。(2020年度) (2) エネルギー使用量の管理対策[3105] 燃焼設備のLNG多消費部署において、日々 原単位管理を実施し管理強化を図った。 (2016、2018年度) (3) 燃料の燃焼管理対策[3201] シャフト炉で空燃比の管理項目の見直しを実 施。(2016年度) (4) 燃料の管理項目対策[3201] 未実施。 (5) 加熱設備対策[3301] 未実施。2021年に1設備導入予定。 (6) 空気調和設備対策[3306] 空調設備の定期点検周期、設定温度につい て管理基準を定めた。(2016年度) (7) 排ガスの廃熱回収の管理対策[3401] シャフト炉の廃熱回収装置前後の排ガス、燃焼 エアー温度を把握し、熱回収効率の維持を図 った。(2016年度) (8) 変圧器対策[3701] 高効率トランスを1台(500kVA)導入。 (2020年12月) (9) 電力負荷の管理対策[3703] 固定電力の解析を行い無駄電力を追究した が抑制までには至らず。 (10) ポンプ対策[3803] 油圧ポンプを可変吐出タイプに1台更新、また 圧力をフィードバックし回転数を制御するタイプ に1台更新した。 (2016年10月、2018年3月) (11) ファン及びブロワー対策[3804] 溶解ラウンダー燃焼エアーの開度調整を止め 圧力をフィードバックさせエアーブロワー回転数 を制御し省エネを図った。(2016年5月) (12) コンプレッサー対策[3805] 溝付高速スピンドル冷却エアー管理を圧力から 流量に変更することでエアー流量を適正管理 することができ、エアー使用量を減らせた。 (2019年7月) (13) 電動機対策[3806] IPMモータへの変更は費用対効果の関係で 見送りとした。 (14) 電気炉対策[3807] 材料挿入時にトレイを敷かずに材料をそのまま ローラーに乗せることで段数を増やすことが可 能となり積載率をアップできた。 (2019~2020年度) (15) 照明設備対策[3809] 工場天井灯の一部及び外灯の一部にLED 照明を導入した。 (2017,2019、2020年度) |
計画 | 実施の結果 |
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計画 | 実施の結果 |
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(1) 秦野市で取り組んでいる「事業所自主参加型ノーマイカー・エコ通勤デー」への積極的参加をすべく従業員への周知・協力を募る。 (2) 環境省で取り組んでいる「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」への参加登録をするとともに、キャンペーン日の間接照明消灯を実施していく。 | (1)地域行政の取り組みに積極的に参画し、従業員への周知・協力を回報等で展開した。 (2016・2017・2021年) (2)国で企画した「キャンペーン」等に参画した。 (2018年6月~7月,2021年6月~7月) |
計画 | 実施の結果 |
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従来の活動と一緒であるが国内トップの銅管専業メーカーとして使命感を持った開発の継続を行う。 (1) 高性能伝熱銅管を開発しユーザーに提供することでエアコンの省エネルギーに寄与していく。 (2) 高強度・高耐食の銅合金管の大型空調機分野への適用拡大 へのピーアルを含めた活動を行い、空調機器の省エネに加え、原材料の使用量低減によるCO2削減に寄与させます。 (3) 新技術の導入工程短縮が可能な新技術のテスト装置を平成28年度に導入予定。その後3年間を目途に研究を行い、実用化に繋げる活動を進める。 | (1)開発した小径で高性能な伝熱銅管が採用され、 エアコンの年間消費電力低減に貢献した。 (2016年~2020年) (2)家庭用エアコン、業務用エアコンともに管の薄肉化による 原材料低減が進んだ。 (2016年~2020年) (3)平成28年にテスト装置を導入、令和2年3月で試験を終了。 実用化には至らなかった。 |
指定の区分 | 工場等の名称 | 所在地 | 産業分類 | 事業内容 |
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第1種 | 秦野工場 | 神奈川県秦野市平沢65 | 2331 | 伸銅品製造業 |