届出者住所 | 神奈川県小田原市浜町1-14-11 | |
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届出者氏名 | 中谷産業株式会社 代表取締役社長 加藤 正人 | |
主たる業種 | 製造業 | 中分類;プラスチック製品製造業 | |
特定大規模事業者の区分 | ■ | 年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 |
□ | 連鎖化事業者のうち、年度あたりの原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者 | |
□ | 対象自動車を100台以上使用する事業者 |
平成 28 年度~平成 30 年度 |
基準年度 | 平成 27 年度 |
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基礎排出係数ベース | 調整後排出係数ベース | |
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基準排出量の合計量 | 3,790 tCO2 | 3,720 tCO2 |
計画初年度の排出量の合計量 | 3,680 tCO2 | 3,620 tCO2 |
計画2年度目の排出量の合計量 | 3,800 tCO2 | 3,730 tCO2 |
計画3年度目の排出量の合計量 | 3,500 tCO2 | 3,430 tCO2 |
目標とした最終年度の排出量の合計量 | 3,676 tCO2 | 3,608 tCO2 |
削減率 | 7.65 % | 7.80 % |
基礎排出係数ベース | 調整後排出係数ベース | |
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基準年度の排出量原単位 | 0.771 tCO2/ton | 0.757 tCO2/ton |
計画初年度の排出量原単位 | 0.777 tCO2/ton | 0.764 tCO2/ton |
計画2年度目の排出量原単位 | 0.835 tCO2/ton | 0.820 tCO2/ton |
計画3年度目の排出量原単位 | 0.838 tCO2/ton | 0.822 tCO2/ton |
目標とした最終年度の排出量原単位 | 0.748 tCO2/ton | 0.734 tCO2/ton |
削減率 | -8.69 % | -8.59 % |
原単位の指標の種類 | 成形材料使用量 |
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○CO2排出量、排出量原単位の目標達成について 原単位の指標の種類「成形材料使用量」の製作ロス削減に取り組み、大きく削減できたことから ・CO2排出量は基準年度に対して3%削減の目標に対して、削減率7.65%となり目標を達成した。 ・排出量原単位は基準年度に対して3%削減の目標に対して、削減率は-8.69%と増加し目標を達成出来なかった。 ・原単位の指標を「成形材料使用量」としているが、次計画では、原単位指標の見直しを実施する。 ○省エネ対策 ・3回/年、エアー漏れ箇所の点検、修理の実施。流量計により漏れ量計測。 ・生産設備、ユーティリティー設備に個別積算電力量計を設置し、電力の見える化を実施。月度で各設備毎の電力集計、現状の把握、省エネ案の立案、検討を実施。 ・工場敷地内防犯灯51台、水銀灯10台をLED照明器具へ更新。 ・照明器具を、LED器具へ随時更新。(計画期間内 281台更新) ・大型パッケージエアコンの冬季外気導入実施。 ・大型パッケージエアコンの熱交換器内部薬品洗浄(2回/年)。(約5% 省エネ) ・エアコン、チラーの屋外機に散水。(約8%~10%省エネ) ・夏季前、空調室外機の高圧洗浄整備。(約5% 省エネ) ・エアーコンプレッサーフィルター、空調フィルター 1回/月 清掃。 ・エアー使用量変動に対する、エアードライヤー稼動台数の適正化。 〇本社空調設備更新 ・H30年 本社 天カセエアコン(8馬力×4台、5馬力×1台、3馬力×1台)をインバータ省エネ機器へ更新 (電力約20%削減) |
計画 | 実施の結果 |
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〇変圧器対策 (3701) ・変圧器負荷配分の適正化による変圧器効率の改善 〇ポンプ対策 (3803) ・インバータを設置し、冷水ポンプ圧力制御運転による電力削減 〇照明設備対策 (3809) ・構内防犯灯LED照明器具へ更新 〇空気調和設備対策 (3306) ・省エネ型空調設備の導入 〇管理標準書の作成・変更 (3102) ・射出成形機管理標準書の作成 |
〇変圧器対策 (3701) ・平成30年 二次側負荷減少により1000kVA変圧器2台を1000kVA 1台に集約更新 (損失 43%削減) 〇ポンプ対策 (3803) ・7.5kW 冷水循環ポンプにインバータを設置し、圧力一定制御に変更した。(電力40%削減) 〇照明設備対策 (3809) ・構内防犯灯51台をLEDへ更新した。又、計画外の水銀灯10台もLEDへ更新し、構内外灯全てLED化となった。(電力約72%削減) ・H30年 工場内、高所110W型インバータ蛍光灯器具をLED照明器具へ86台更新。(電力約30%削減) ・H30年 工場内、40W型インバータ蛍光灯器具をLED照明器具へ102台更新。(電力約40%削減) ・H28年~H30年間で事務所照明93台LED化した。(電力約 55%削減) 〇空気調和設備対策 (3306) ・H28年 工場内、20馬力パッケージエアコンを省エネ機器へ更新。(電力約10%削減) ・H28年 事務所 2.5馬力天吊りエアコンを省エネ機器へ更新。(電力約10%削減) ・H28年 事務所 5馬力天カセエアコンを省エネ機器へ更新。(電力約10%削減) ・H30年 事務所 4馬力天カセエアコン2台を省エネ機器へ更新。(電力約10%削減) ・H30年 事務所 天カセエアコンを2.5馬力→1.5馬力容量変更し、更新。 ・H30年 事務所 5馬力天カセエアコン2台を省エネ機器へ更新。 ・H30年 工場内、20馬力パッケージエアコン1台を10HP×2台の天吊りに更新。(電力約20%削減) ・H30年 工場内、60馬力1台、30馬力2台の水冷式パッケージエアコンを空冷式へ更新。(電力10%削減) ・H30年 本社 天カセエアコン、8馬力×4台、5馬力×1台、3馬力×1台を更新。(電力約20%削減) 〇管理標準書の作成・変更 ・射出成形機の管理標準書の作成を行った。(省エネ法に沿い作成) ○その他、省エネ事項 当初計画では予定していなかったが、 ・H28年 S棟機械補給水ポンプ更新した。(3.7kW×2 フレッシャーポンプ) ・H28年 生産設備に個別積算電力計を28箇所設置、電力の見える化を実施。現状把握と省エネ案を検討。 ・H28年 工場機械室の換気扇(2台)を更新し、温度発停制御を追加した。 ・H29年 エアードライヤー用冷水ポンプ3.7kWをトップランナーモーターへ更新。 ・H29年 工場の出荷口に前室を設置し、空調ロス削減を行った。 ・H30年 50HP生産用チラーを更新。 ・H30年 55kWエアーコンプレッサー更新。 |
計画 | 実施の結果 |
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計画 | 実施の結果 |
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○森林保全・緑化推進<森林や緑地、山里などの保全活動> ・近郊神社の境内樹木落葉清掃管理 ○近郊学校体験教育の実施<地域学校生徒の社内研修> ・製造成形ラインの体験学習を実施 |
〇近郊神社の境内樹木落葉清掃管理を実施(毎年) 〇製造成形ラインの体験学習を実施 (H28年) |
計画 | 実施の結果 |
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指定の区分 | 工場等の名称 | 所在地 | 産業分類 | 事業内容 |
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第2種 | 中井工場 | 神奈川県足柄上郡中井町遠藤136 | 1892 | プラスチック製容器製造業 |